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走進(jìn)安耐克

高效低碳熱風(fēng)爐 綠色智慧安耐克

安耐克熱風(fēng)爐公司中標(biāo)銅陵旋力特殊鋼1#高爐新增熱風(fēng)爐EPC總承包項(xiàng)目

發(fā)布時(shí)間:

2020-11-06

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 銅陵市旋力特殊鋼有限公司1#高爐始建于2011年,高爐容積846m3,鼓風(fēng)流量2900Nm3/min,配備三座大帽子環(huán)形燃燒器頂燃熱風(fēng)爐。熱風(fēng)爐使用不到9年,大帽子拱頂(圖1)、熱風(fēng)出口(圖2)均出現(xiàn)了較為嚴(yán)重?fù)p壞,熱風(fēng)爐技術(shù)性能顯著下降,主要表現(xiàn)如下:

(1)熱風(fēng)爐大帽子拱頂、熱風(fēng)出口、管道內(nèi)襯和爐殼多處破損,經(jīng)過多次修補(bǔ),仍無(wú)法消除安全隱患;

(2)熱風(fēng)爐系統(tǒng)阻損顯著增加,其中1號(hào)高爐冷熱風(fēng)壓差6 kPa基本正常,但2號(hào)和3號(hào)嚴(yán)重惡化,最大達(dá)到了15 kPa,使高爐熱風(fēng)壓力頻繁在385~395kPa之間波動(dòng),給高爐穩(wěn)定運(yùn)行帶來不利影響,并導(dǎo)致鼓風(fēng)機(jī)電耗升高;

(3)熱風(fēng)溫度低,目前只能維持在1100℃左右,比同類高爐風(fēng)溫低100~150℃,噸鐵成本居高不下。

目前三座熱風(fēng)爐中的兩座已損壞嚴(yán)重,多次修復(fù)仍于事無(wú)補(bǔ),若停燒一座熱風(fēng)爐離線維修,將對(duì)高爐生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響。為此業(yè)主方計(jì)劃首先新建一座(4#)熱風(fēng)爐,待投產(chǎn)后再逐座改造現(xiàn)有熱風(fēng)爐。

鄭州安耐克熱風(fēng)爐工程技術(shù)有限公司應(yīng)邀參加了此次新建熱風(fēng)爐的投標(biāo)。投標(biāo)前安耐克會(huì)同業(yè)主方對(duì)熱風(fēng)爐現(xiàn)狀和損壞進(jìn)行了全面評(píng)估和分析,以降低投資、確保工期、滿足二代爐役30年以上為目標(biāo),制定了切實(shí)可行新建熱風(fēng)爐實(shí)施方案并成功中標(biāo)該項(xiàng)目。

新增和改造熱風(fēng)爐采用安耐克與中冶京誠(chéng)共同研發(fā)的錐柱旋切頂燃式熱風(fēng)爐技術(shù)。該技術(shù)集成了國(guó)內(nèi)外多種熱風(fēng)爐的優(yōu)點(diǎn),通過自主創(chuàng)新,形成了完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一系列核心技術(shù)。在提高熱風(fēng)溫度、延長(zhǎng)熱風(fēng)爐壽命、提高熱效率、節(jié)能減排、降低投資等方面都具有顯著優(yōu)勢(shì)。

1、單燒高爐煤氣實(shí)現(xiàn)1250℃以上高風(fēng)溫

錐柱旋切頂燃式熱風(fēng)爐燃燒器采用空煤氣空間旋流與徑向細(xì)流高速噴射關(guān)鍵技術(shù),混合均勻,在拱頂空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的短焰燃燒;空氣過剩系數(shù)在1.03條件下實(shí)現(xiàn)煤氣完全燃燒,同比其它形式熱風(fēng)爐提高煤氣燃燒溫度約20℃;其獨(dú)有的強(qiáng)化燃燒和強(qiáng)化換熱技術(shù)結(jié)合合理的蓄熱體設(shè)計(jì),將拱頂溫度與送風(fēng)溫度差縮小到80℃以內(nèi)。在單燒高爐煤氣,空煤氣雙預(yù)熱條件下實(shí)現(xiàn)1250℃以上高風(fēng)溫。

2、熱風(fēng)爐本體及管道壽命30年以上

錐柱旋切頂燃式熱風(fēng)爐采用三段式獨(dú)立結(jié)構(gòu)、易吹掃無(wú)移位三維燃燒器、變徑處回流區(qū)整流導(dǎo)流裝置、板塊化互鎖式平砌拱頂、多環(huán)互鎖防竄風(fēng)熱風(fēng)出口、高效小孔格子磚邊磚定位鑲嵌、“Z字型”自鎖密閉式管道、組合磚+澆注三岔口等72項(xiàng)專利和專有技術(shù),徹底解決了頂燃式熱風(fēng)爐燃燒器噴口錯(cuò)位掉磚、熱風(fēng)出口及拱頂坍塌、熱風(fēng)爐格子磚下沉、熱風(fēng)管道主支管三岔口坍塌等難題,實(shí)現(xiàn)熱風(fēng)爐系統(tǒng)穩(wěn)定順行30年以上。

3、熱風(fēng)爐系統(tǒng)熱效率90%以上

錐柱旋切頂燃式熱風(fēng)爐采用三維混合高效燃燒器,空氣過剩系數(shù)小,提高了燃料利用率,減少了助燃空氣消耗,實(shí)現(xiàn)更高拱頂溫度。其獨(dú)特的三維立體混合燃燒技術(shù),縮短了火焰長(zhǎng)度,節(jié)約了燃燒空間,爐型設(shè)計(jì)更加緊湊,高溫區(qū)爐殼散熱面積較其它頂燃式熱風(fēng)爐更小。為提高爐殼壽命和減少熱損失,錐柱旋切頂燃式熱風(fēng)爐隔熱層采用低導(dǎo)熱材料和爐殼表面噴涂,確保燃燒室與蓄熱室上部爐殼溫度≤80℃,其它部位爐殼溫度≤60℃。熱風(fēng)爐煙氣采用高效換熱系統(tǒng)進(jìn)行余熱回收,熱風(fēng)爐整體熱效率達(dá)到90%以上。

4、高爐煤氣消耗量降低5%

錐柱旋切頂燃式熱風(fēng)爐三維混合燃燒器混合充分、燃燒完全、節(jié)能高效。煤氣噴口分布在燃燒器錐段上,具有多排不同混合半徑的噴口氣流旋轉(zhuǎn)向下運(yùn)動(dòng),與下部空氣噴口形成三維混合,較其它形式熱風(fēng)爐節(jié)約煤氣5%以上。

5、NOx排放量低于國(guó)家超低排放標(biāo)準(zhǔn)65%

錐柱旋切頂燃式熱風(fēng)爐技術(shù)實(shí)現(xiàn)了超低空氣過剩系數(shù)下穩(wěn)定燃燒,蓄熱體格子磚換熱面積與蓄熱體積兼得兼顧,熱效率更高。在拱頂溫度≤1330℃時(shí),實(shí)現(xiàn)送風(fēng)溫度≥1250℃,NOx排放≤50mg/m3,NOx排放量低于國(guó)家超低排放標(biāo)準(zhǔn)65%以上。

新增熱風(fēng)爐項(xiàng)目完成后,將對(duì)現(xiàn)有其它3座熱風(fēng)爐在高爐不停產(chǎn)前提下輪流維修,維修后的熱風(fēng)爐全部采用錐柱旋切頂燃式熱風(fēng)爐技術(shù),可徹底解決燃燒器(混合室)噴口錯(cuò)位、拱頂(燃燒室)損壞、熱風(fēng)出口變形坍塌、熱風(fēng)管道掉磚、格子磚蓄熱體渣化下沉、爐底跑風(fēng)等難題等一系列困擾鋼鐵廠用戶的難題。自2010年以來,新建和維修改造的1000余座熱風(fēng)爐均采用安耐克公司技術(shù)和產(chǎn)品,投產(chǎn)至今無(wú)一例出現(xiàn)上述問題。

圖1 原大帽子環(huán)形燃燒器頂燃熱風(fēng)爐拱頂損壞情況

圖2 原大帽子環(huán)形燃燒器頂燃熱風(fēng)爐熱風(fēng)出口損壞情況